好色先生视频污電機模具車(chē)間(jiān)創新求變突破生產瓶頸
“終於成功了!”一個洪(hóng)亮的聲音在屋裏回蕩。這一刻,好色先生视频污電機模具車間鑄鋁組的全體(tǐ)人員看著(zhe)眼前澆注成功的一台YLV400-2-4的電機轉子,大夥臉上都露出了喜悅的表情。

▲好色先生视频污電機模具車間(jiān)生產現場
在低壓大功率電機製造過(guò)程中,轉子的鑄鋁(lǚ)工序一直是製造(zào)過程中的(de)短板(bǎn)。原先電機轉子的鑄鋁是使用離心鑄鋁方法,離心鑄鋁要經過套片、灌砂(shā)、壓裝、預熱、澆注等多道工序,費時耗能,且工作(zuò)效率低下,一個(gè)班次基本隻能完成(chéng)一台。在訂單量日益增多的情況下,根本無法滿足需求。公司(sī)隻能通過外購一部分轉子(zǐ)來緩解供貨壓力,但外購(gòu)轉子交貨期也極不穩定,並且(qiě)在運輸過程中零部件磕碰(pèng)現象嚴重。
麵對因轉子缺件而無法交貨的不利局麵,公司和車間領導非常焦(jiāo)急。車間首先召開班組長會議,車間(jiān)領導在會上(shàng)強調必須要解放思想,創新求變,改變當前的不利局麵,滿足用(yòng)戶滿足市場需求(qiú)。車間經過頭腦風暴後大膽提議,改離心澆注為(wéi)壓鑄澆注。提議得到了技(jì)術部門的論證肯定(dìng),並很快拿出方(fāng)案,設計(jì)出圖紙。車間各工(gōng)序(xù)一路綠(lǜ)燈,加班加點地進行工裝模具的製作。在大家的齊心協(xié)力下,較短的時間內完成所有所需工裝模(mó)具的製作,車間鑄鋁組積極配合,采用壓鑄澆注(zhù)工藝,一次澆注成功。
YLV壓鑄轉子鑄鋁的澆注成功,徹底(dǐ)地解決了低壓大功率電機製造過程中轉子生(shēng)產(chǎn)的瓶頸,為保證低壓大(dà)功率電機的按時交貨提供了有力保障。
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